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TPM管理亮点|甲醇事业部:气化炉检修巧优化降成本

更新时间:2025-09-19 关注:62


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化炉作为核心设备,其稳定运行直接关系到整个系统的安全与效益。停车检修是保障气化炉长周期稳定运行的重要环节,而水汽系统查漏更是检修工作中的关键步骤。在检修期间,通过科学统筹和精细管理,成功实施气化炉水汽系统查漏流程优化,实现了降本增效与安全检修的双重目标。

以往检修过程中,通常在修复膜式壁和完成炉膛内打钉后分别进行两次上水充压查漏,虽能有效排查泄漏点,但也带来了脱盐水用量大、作业周期长、人力重复投入等问题。查漏前分厂领导组织技术人员,与检修单位协同整合工序,重新规划了查漏方案,将两次查漏合并为一次综合性查漏作业。合并查漏不仅节约了大量的脱盐水,同时减少了高压泵的启动次数和运行时间,节约了用电和人力。

优化后的查漏方案不仅缩短了工期,更在资源节约方面取得明显成效。本次优化减少了一次上水查漏过程,节约脱盐水250吨。按每吨脱盐水12元计算,单次检修即节约成本3000元。

本次气化炉水汽系统查漏工作的优化,实现了管理流程的精细化与科学化,工作效率与设备可靠性均得到显著提升。为装置检修积累了经验,也体现了气化厂持续推进降本增效、强化安全生产的决心与能力。下一步,气化厂将继续推动技术革新与管理优化,保障装置长周期运行。 


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